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水泥煅烧技术及设备:回转窑篇 pdf 快手点赞量网站

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前言

某公司2500t/d水泥熟料生产线采用NC33224型篦冷机,篦床有效面积70.2m²水泥煅烧技术及设备:回转窑篇 pdf,设计产量3000t/d。运行中,篦冷机存在二次风温低,熟料温度高的问题。2016年,经过公司一系列的改造,效果明显,以下对此作一介绍。

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篦冷机存在的主要问题

(1)在熟料台时产量达到3000t/d以上时,篦冷机内“红河”现象明显,熟料温度高,最高可达240℃以上,给后道工序带来了较大的影响。

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(2)二、三次风温低且波动性较大,特别是二次风温低,煤耗高,给回转窑煅烧带来许多困难。

(3)发电量不稳定,AQC取风口温度波动剧烈。在2016年,该公司组织了几次篦冷机技改,改造前篦冷机风机配置参数见表1,风机布置见图1。

表1 技改前篦冷机风机配置参数

图1 风机位置简图

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改造措施

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(1)根据在之前表现出来的二次风温低的问题,通过分析认为是落料点处存在料层被吹透的现象。为此,在1月将篦冷机前5排固定篦板更换为KID供风系统,将一段充气梁NCR1309篦板更换为NCFGHXD篦板,并对充气梁风机的供风区域进行重新划分,更换了7台风机,见表2。在改造初期,二次风温能达到1080℃,三次风温可达到940℃,二、三次风温明显上升。但随着生产的持续进行,三个月后发现有3台风机逐渐呈现压风现象,篦冷机一段控制篦速逐步加快,熟料冷却效果和发电量变差。

表2 技改中调整的风机

(2)第一次技改后,三风室风机电机明显配置较小,风机不能全转速运转水泥煅烧技术及设备:回转窑篇 pdf,三室上部存在较多的红料。在6~9月将全压7700Pa、功率110kW的三室平衡风机(5711)改造为静压7000Pa、功率160kW的新风机,在一段粗料区新增一台45kW、11000m³/h的风机,将NCFGHXD篦板由12排减少到紧靠落料点处的5排,将四室平衡风机由43500m³/h、3900Pa更换为51000m³/h、5400Pa的新风机,并在篦冷机一、二段做了桥板。改造后,发电量有所提升,细料侧红河区明显减少,在9~11月熟料温度控制在130~140℃,熟料冷却效果变好。

(3)在生产过程中,5704、5705、5706三台风机随生产的进行,运转电流逐渐下降,做功效率降低。2016年12月进行第三次改造,将KID中心供风区风机更换为同型号的文登风机厂制作的风机,将供一室充气梁的2台风机由9000m³/h、11000Pa、45kW更换为13475m³/h、11000Pa、75kW,更换风机后,对各充气梁风机的供风区域进行了重新划分,见表3。

表3 技改前篦冷机风机配置参数

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改造后的效果

(1)在风机改造后,篦冷机一段风机风量共增加了4950m³/h,而其作为一、二室充气梁风机,增加的风量直接作用在出窑熟料上,有利于熟料热量的置换。

(2)经调整后,一段各风机在生产中基本可达到额定电流,风机做功效率较之前提高。在这次改造后,二次风温由原来的1050℃左右提高到1080℃以上,3月煤耗为124.34kg。熟料产量达到3050t/d以上,熟料3d强度平均32.9MPa,回转窑煅烧效果较好。

(3)改造后,通过增加料层厚度,稳定了AQC锅炉取风口的温度。在改造前,AQC锅炉高温段取风口温度在330~450°C之间波动,瞬时取风口温度甚至达到500℃,在改造后,高温段取风口温度在340~400℃之间波动,温度波动较小,有利于发电系统的稳定运行。

(4)熟料温度在二段风机没有全开的情况下,基本控制在120%左右,斜链斗处红火块较少。

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